Хочу поделиться своим опытом по восстановлению сорванных резьб в головке блока цилиндров.
Вначале был приобретен специальный состав:
![](https://lh4.googleusercontent.com/-X3L9ZEM3rd8/VVm2FWQYGzI/AAAAAAAAAQo/-Tvah7n5ppM/w622-h826-no/IMG_20150516_072242.jpg)
однако у меня так и не получилось с его помощью создать нормальную резьбу. То ли от недостатка температуры (требуется не менее 15 градусов цельсия), то ли от того, что в пришедшем запечатанном наборе была немного отвинчена крышка антиадгезива и он подсох? Однако степень прилипания к винту была намного выше чем к алюминиевому сплаву ГБЦ. Короче, выкинутые 20 баксов.
Тогда я пошел другим путем. Были замерены глубина отверстий, выступ над поверхностью и диаметр направляющих
![](https://lh6.googleusercontent.com/-c2lXjDOUGzo/VVm2Dtpp4NI/AAAAAAAAAQc/30oNScY97hY/w622-h826-no/IMG_20150516_072545.jpg)
![](https://lh4.googleusercontent.com/-0g05kZKH7GU/VVm2GEh2UwI/AAAAAAAAAQs/k9KW1HET8UE/w622-h826-no/IMG_20150516_072425.jpg)
![](https://lh4.googleusercontent.com/-JnJWBjxRHts/VVm2Hdg-TNI/AAAAAAAAASY/WJn69XnebK4/w622-h826-no/IMG_20150516_073032.jpg)
Я слегка напряг знакомого слесаря и он выточил мне стальные трубочки диаметром 9 мм и длиной 27мм, в которые была нарезана метрическая резьба М7 с шагом 1 мм. А также сделал "кондуктор" для сверления (хотя он и не везде подошел из-за габаритов, поэтому впоследствии пришлось воспользоваться подручными материалами).
![](https://lh6.googleusercontent.com/sxsqeIduxFBBD0RefDlvQO4AYWKsSHGT5bMMGp27Wvw=w1097-h826-no)
Был также приобретен анаэробный клей для фиксации HENKEL Loctite 648 (нашел его только в Минске
http://auto1.by/Product/00077438 по цене 116 тыс. БРБ, но в Витебск доставили своей сетью АВТО1 за 123 тыс., в Гомеле возможна альтернативная замена клеем Permabond HM165).
Вот все что понадобилось:
![](https://lh3.googleusercontent.com/-yZ-XKp_0jFo/VVm2JaPayyI/AAAAAAAAARE/yKjwDnl01iU/w1097-h826-no/IMG_20150516_073130.jpg)
плюс еще керосин для смачивания сверла на 9, чтобы алюминий не налипал на нем
![](https://lh6.googleusercontent.com/-ZGJTo8kSpIU/VVm2IZjUVNI/AAAAAAAAAQ8/xwUV1QtKWbs/w622-h826-no/IMG_20150516_073640.jpg)
сразу предупреждаю - советы по смачиванию в масле отметайте сразу, т.к. масло является ингибитором для анаэробного клея и требуемого эффекта может не быть.
И краткое отступление по поводу материала для втулок:
Цитата:
По воздействию на скорость полимеризации анаэробных клеев все металлы можно разделить на три группы:
• активные, то есть ускоряющие течение процесса: чугун, сплавы меди, низкоуглеродистые стали
• нормальные: железо, углеродистые стали, алюминиевые сплавы, силумин, бронза, латунь
• пассивные, то есть имеющие низкую поверхностную активность ионов металла: нержавеющие стали, анодированные и хромированные покрытия, титан, олово, цинк, золото
так что нержавейка не подойдет
![Улыбается :)](./images/smilies/kolobok_smile.gif)
С помощью канцелярской резинки обозначил предельную глубину сверления
![](https://lh5.googleusercontent.com/-vWzmrVkg-1E/VVm2LDGAxqI/AAAAAAAAARM/GoJxeYDKS80/w1097-h826-no/IMG_20150516_074724.jpg)
Укрыл пищевой пленкой для защиты от стружки всю поверхность ГБЦ
![](https://lh5.googleusercontent.com/-OLAudoFtK0A/VVm2Mgxt8RI/AAAAAAAAARU/O6f01XZ27Ro/w1097-h826-no/IMG_20150516_075947.jpg)
хотя это оказалось неудобным и лучше укрывать непосредственно область сверления.
И через кондуктор приступил к самому сверлению. Сразу просверлить сверлом 9 мм оказалось трудновато, поэтому начал с 7,5, потом 8,5 мм. В некоторых местах установить кондуктор было проблематично и использовал просверленные крышки от ПЭТ бутылок (в принципе сверло идет по намеченной бывшей резьбе и так без перекосов, а крышки для уменьшения разброса опилок)
После достижения требуемой глубины ватными палочками (забыл упомянуть про них) достал из отверстий и вокруг него всю стружку. Затем ватной же палочкой нанес клей на внутреннюю поверхность отверстия и на внешнюю поверхность втулок с вкрученным винтом и опустил его в отверстие
![](https://lh5.googleusercontent.com/-Hyto7THIR2k/VVm2OdH7LgI/AAAAAAAAARg/t7vkRteP0tI/w1097-h826-no/IMG_20150516_083916.jpg)
![](https://lh5.googleusercontent.com/-K4EFFyas-aM/VVm2O9i-r2I/AAAAAAAAARk/xJRTkagvFRk/w1097-h826-no/IMG_20150516_083928.jpg)
Для равномерного заполнения клея можно прокрутить втулку вокруг оси. И оставить на пару часов... я оставлял на сутки для максимального эффекта.
Итог: распредвалы притянулись без проблем.
P.S. Приверженцам продукции Helicoil скажу сразу - я не готов платить такие деньги за спорное решение. Анаэробный клей дает не меньшую, а зачастую и большую механическую прочность. Втулки лучше было бы сделать из бронзы, но дефицит. Разностью коэффициента теплового расширения можно пренебречь.